一.本實用(yòng)新型公開了一種氨氣吸收裝置,主要為水(shuǐ)循環回路(1),所述水循環回路(lù)(1)由(yóu)氨洗(xǐ)滌塔(2)、泵(3)、一級冷(lěng)凝器(qì)(4)和二級冷凝(níng)器(5)構成,所述氨洗滌塔(2)上(shàng)的進氣口(6)與反應釜(9)的出氣口(10)相連(lián),其特征(zhēng)在於:所述氨氣吸收裝置上還(hái)串接有水循環回路(11),所述水循環回路(11)由氨洗滌塔(12)、泵(13)、一級(jí)冷凝器(14)和二級冷凝器(15)串聯構成(chéng),所述水循(xún)環回路(11)的氨洗滌塔(tǎ)的進氣口(12)與(yǔ)水循環回路(1)中氨洗滌塔(tǎ)的出液口(8)相連。通過在水循環回路(lù)上再串接一(yī)個水循環回路,采用多(duō)次(cì)吸收,提高氨氣吸收量,從而(ér)避免了因氨氣(qì)來不及吸(xī)收而泄露的問題,保(bǎo)護(hù)了(le)環境。
二.為擴大合(hé)成氨係統氨水排放量, 增加吸收負荷,對(duì)氨吸收裝置提(tí)出了技術改造方案:利用原裝置吸收弛放氣中的氣氨製成氨水,新增(zēng)1套氨水(shuǐ)精餾製液氨裝置,製成的氨(ān)含量為99.0%的液氨用作合成尿素。對比了改造前後氨吸收工藝流程;論述了氨水(shuǐ)精餾塔的結構特點、填料類別和塔(tǎ)內液體(tǐ)分(fèn)布器的特性參數;對改造前後運行參數進行(háng)了對比,結果表(biǎo)明,改造後尾氣中氨含量從(cóng)未出現超(chāo)標現象,實現了氨水零排放(fàng)。




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